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廢水處理技術(shù)
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酸性廢氣治理工藝在電子行業(yè)應(yīng)用案例

  酸性廢氣主要成分有鹽酸、醋酸、硝酸、硫酸、磷酸等,電子企業(yè)酸性廢氣主要成分鹽酸和硝酸兩大類(lèi)。酸性廢氣達(dá)標(biāo)治理主要工藝是兩級(jí)堿噴淋技術(shù),在去除酸性物質(zhì)上可以達(dá)到95%以上。酸堿中和方法處理廢氣凈化程度高,在經(jīng)濟(jì)劃算,穩(wěn)定性也比較強(qiáng)。

  

  電子元件的超聲清洗、前清洗、腐蝕、蝕刻、淀積、去污、背面蒸發(fā)等生產(chǎn)工藝中,因原輔材料的使用容易產(chǎn)生酸性廢氣。某電子企業(yè)的主要產(chǎn)品為鋁電解電容器和電源基板,由于硅片清洗、氧化膜腐蝕、溝槽刻蝕和化學(xué)鍍鎳等生產(chǎn)過(guò)程中需要使用大量鹽酸,因此該企業(yè)產(chǎn)生了大量有組織酸性廢氣,主要成分為氯化氫,該酸性廢氣具有腐蝕、有毒有害特性,對(duì)周邊環(huán)境和人身安全可能會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,合理收集和有效凈化處理酸性廢氣已成為該企業(yè)實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)的關(guān)鍵。

酸性廢氣治理.jpg

  1廢氣特性和處理要求

  

  1.1廢氣處理要求

  

  該企業(yè)工藝廢氣中的氯化氫執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),氯化氫最高允許排放濃度30mg/m3,最高允許排放速率0.43kg/h,排氣筒高度20m。

  

  1.2設(shè)計(jì)工藝流程

  

  為保證企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的含有氯化氫酸性廢氣的污染物去除效率達(dá)到95%的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放目標(biāo),并考慮經(jīng)濟(jì)性,該企業(yè)采取“兩級(jí)堿噴淋塔”處理工藝對(duì)酸性廢氣進(jìn)行處理。

  

  含有氯化氫的酸性廢氣由風(fēng)管引入噴淋塔,在風(fēng)機(jī)的動(dòng)力作用下,迅速充滿(mǎn)進(jìn)氣段空間,在噴淋段中吸收液從均布的噴嘴高速?lài)姵觯嵝詮U氣與吸收液進(jìn)行氣液兩相充分接觸吸收中和反應(yīng),廢氣經(jīng)過(guò)凈化后,再經(jīng)除霧板脫水除霧,凈化后的氣體通過(guò)風(fēng)機(jī)排向高空。吸收液吸收完酸性氣體成分后落入塔底,沿塔底管道排出,進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。此外,可通過(guò)添加界面活性劑進(jìn)一步提升酸性廢氣的去除效率。該處理工藝不斷消耗吸收液,需持續(xù)地將調(diào)配好的吸收液注入系統(tǒng)中,用于補(bǔ)充吸收液的消耗。

  

  2設(shè)備參數(shù)及工藝特點(diǎn)

  

  根據(jù)企業(yè)廢氣特點(diǎn)、工藝分析以及同類(lèi)廢氣噴淋塔實(shí)際運(yùn)行效果,采用兩級(jí)堿液噴淋方式吸收處理酸性廢氣,酸性廢氣通過(guò)設(shè)備配套管道從塔體下方進(jìn)氣口沿切向進(jìn)入噴淋塔,在風(fēng)機(jī)的動(dòng)力作用下,迅速充滿(mǎn)進(jìn)氣段空間,在噴淋段中吸收液從均布的噴嘴高速?lài)姵?,形成無(wú)數(shù)細(xì)小霧滴與氣體充分混合、接觸,繼而被水吸收。噴淋液采用人工配料,堿液保證pH值在10左右,通過(guò)控制空塔流速和滯貯時(shí)間保證廢氣吸收過(guò)程的穩(wěn)定。堿噴淋塔運(yùn)行風(fēng)量為30000m3/h,空塔氣速為1.35m/s,液氣比為3L水/m3廢氣,噴淋密度為9.7m3/(m2﹒h),停留時(shí)間為4.8s。該工藝相對(duì)較為簡(jiǎn)單,管理、操作及維修相當(dāng)方便簡(jiǎn)潔,不會(huì)對(duì)車(chē)間的生產(chǎn)造成任何影響,由于壓降較低,操作彈性大,酸堿反應(yīng)速度快、進(jìn)行徹底,且具有很好的除霧性能。

  

  3工程運(yùn)行分析

  

  3.1運(yùn)行效果

  

  兩級(jí)堿噴淋塔投入運(yùn)行后,測(cè)定進(jìn)、出氣口酸性廢氣中氯化氫的產(chǎn)生濃度、產(chǎn)生速率、排放濃度和排放速率指標(biāo),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可知,進(jìn)氣口氯化氫的產(chǎn)生濃度為5.88mg/m3,產(chǎn)生速率為0.50kg/h;經(jīng)“兩級(jí)堿噴淋塔”處理后,氯化氫的排放濃度為0.29mg/m3,排放速率為0.03kg/h,可穩(wěn)定達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),處理效率高達(dá)95.1%。結(jié)果表明,兩級(jí)堿噴淋塔對(duì)含有氯化氫的酸性廢氣去除效果顯著,可實(shí)現(xiàn)廢氣長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

  

  3.2經(jīng)濟(jì)效益分析

  

  該工程酸性廢氣處理系統(tǒng)主要投資為設(shè)備的一次性投資、設(shè)備運(yùn)行電費(fèi)、耗材維護(hù)費(fèi)用、藥品費(fèi)用。設(shè)備運(yùn)行電費(fèi)約為110萬(wàn)元,耗材維護(hù)費(fèi)用為12萬(wàn)元,藥品費(fèi)用為1.6萬(wàn)元,則年總運(yùn)行費(fèi)用為123.6萬(wàn)元,在企業(yè)可以接受的范圍內(nèi),該措施經(jīng)濟(jì)上可行。

  

  4結(jié)論

  

  電子企業(yè)的酸性廢氣具有強(qiáng)腐蝕性,對(duì)大氣破壞程度較深。而兩級(jí)堿性噴淋技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)酸性廢氣達(dá)標(biāo)處理。酸堿中和產(chǎn)生的物質(zhì)不會(huì)造成二次污染,在工藝中也較經(jīng)濟(jì)可行。目前,工業(yè)廢氣包括VOCs、有機(jī)廢氣、酸性廢氣等,想要實(shí)現(xiàn)廢氣零排放,要先了解廢氣的種類(lèi),并制定經(jīng)濟(jì)可行的工藝。

  

  針對(duì)排放的腐蝕性強(qiáng)的氯化氫酸性廢氣,該電子企業(yè)采用“兩級(jí)堿噴淋塔”處理系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行處理。通過(guò)對(duì)比產(chǎn)生、排放濃度和速率可知,該處理系統(tǒng)對(duì)氯化氫酸性廢氣的去除效率可達(dá)95%以上。工程實(shí)例證明,對(duì)電子行業(yè)企業(yè)產(chǎn)生的腐蝕性強(qiáng)、有毒有害的氯化氫酸性廢氣,可采用“兩級(jí)堿噴淋塔”凈化工藝,以達(dá)到高效凈化、經(jīng)濟(jì)可行、穩(wěn)定性高的效果。

  酸性廢氣治理

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