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目前,隨著電鍍技術(shù)的不斷完善和環(huán)保要求的不斷嚴(yán)格,相應(yīng)的電鍍廢水處理越來(lái)越困難。前處理、后處理工藝中所用的藥劑以及各種添加劑有數(shù)百種成分,而且都是以重金屬和難降解物質(zhì)如有機(jī)胺、次亞磷為主,其次,電鍍過(guò)程中使用了大量的酸堿,造成電鍍廢水中總鹽度高,總氮超標(biāo)。下一步,與大家分享電鍍廢水總氮排放標(biāo)準(zhǔn)及處理技術(shù),希望對(duì)大家有所幫助。
一、電鍍廢水總氮排放標(biāo)準(zhǔn)
按照GB21900-2008《電鍍工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21900-2008,表一總氮排放限值為30mg/L,表二和三標(biāo)準(zhǔn)的排放限值為20mg/L。
二、電鍍廢水處理技術(shù)
目前,電鍍或電路板廢水主要通過(guò)物化反應(yīng)去除重金屬,過(guò)生化反應(yīng)去除化學(xué)需氧量。其中,物化反應(yīng)不能去除總氮,只能通過(guò)漂白水去除氨氮。但在生化處理過(guò)程中,由于電鍍線路板廢水中含鹽、重金屬等有毒物質(zhì)較多,導(dǎo)致生化效率較低,總氮去除能力較差。
電鍍廢水中總氮的成分以有機(jī)氮、氨氮和硝態(tài)氮為主。傳統(tǒng)的處理方法是生化法,有機(jī)氮通過(guò)氨化轉(zhuǎn)化為氨氮,氨氮通過(guò)硝化轉(zhuǎn)化為硝化氮,硝化氮最終通過(guò)反硝化轉(zhuǎn)化為氮。生物法除氮效果較差,主要原因是廢水含鹽量高,水質(zhì)波動(dòng)大,反硝化環(huán)節(jié)脫氮失敗,而本階段主要為硝態(tài)氮。因此,電鍍廢水總氮超標(biāo)的主要原因是硝態(tài)氮超標(biāo)。
通過(guò)對(duì)常規(guī)反硝化生物濾池的改造,研制了適合電鍍廢水全氮提標(biāo)的HDN-FT裝置,使之具有很好的脫氮性能。
HDN-FT高效脫氮設(shè)備改進(jìn)生物填充材料,通過(guò)高效填充材料增加微生物的單位數(shù)量,改善整個(gè)反應(yīng)器獲得更高效的氮釋放結(jié)構(gòu),優(yōu)化填充材料的間隙和水流流動(dòng)態(tài),構(gòu)筑氮流暢的排放通道,減少反應(yīng)器的無(wú)效空間
采用高效脫氮機(jī)對(duì)電鍍廢水進(jìn)行全氮處理,具有脫氮率高、出水總氮穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、占地面積小、操作維護(hù)方便、污泥收率低、運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn)。
以上是關(guān)于電鍍廢水總氮處理技術(shù)介紹,若想了解更多關(guān)于電鍍廢水內(nèi)容,歡迎關(guān)注安峰環(huán)保官網(wǎng),謝謝。