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江蘇印染廢水處理公司在環(huán)評要求下,率先實(shí)現(xiàn)零排放工藝提標(biāo)改造,這是江蘇在印染廢水處理有重大突破。江蘇中紡織品生產(chǎn)企業(yè)眾多,但是印染廢水處理一直困擾紡織企業(yè)的發(fā)展,早日實(shí)現(xiàn)印染廢水零排放處理是環(huán)保部門需要克服的重大問題。
國家對印染廢水排放要求逐漸提高,國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287—2012)出臺,多地亦發(fā)布印染廢水地方排放標(biāo)準(zhǔn),污染物排放限值要求大幅提升。多項環(huán)保管理制度實(shí)施并穩(wěn)步推進(jìn):如排污許可證制度,排污申報制度,污染物排放總量控制制度,印染企業(yè)準(zhǔn)入,企業(yè)清潔生產(chǎn)審核,廢水排放口在線監(jiān)控等,對紡織印染廢水處理的技術(shù)手段要求不斷提高。
印染廢水處理提標(biāo)改造工藝的中試研究
針對現(xiàn)有處理工藝中存在的問題,通過引進(jìn)開展幾種新型印染廢水處理新技術(shù)開展中試研究,通過中試,收集分析相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù),為印染企業(yè)后續(xù)廢水處理提標(biāo)改造或者新建廢水處理設(shè)施提供參考依據(jù)。
(一)水解酸化-生物接觸氧化-物化-臭氧BAF深度處理工藝中試
該中試以廠區(qū)調(diào)節(jié)池原水為進(jìn)水,采取水解酸化-生物接觸氧化-物化-臭氧BAF深度處理工藝,設(shè)計處理水量1t/h,調(diào)試及連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行時間為約4個月。廢水原水CODcr濃度為500-800mg/L,經(jīng)過前段常規(guī)生化及物化工藝處理后,CODcr可達(dá)到150-180mg/L,其后經(jīng)過深度處理段工藝兩級臭氧-曝氣生物濾池系統(tǒng),最終出水CODcr濃度約18-30mg/L,色度20-30倍,達(dá)到提升出水水質(zhì)指標(biāo)的目的。系統(tǒng)整體藥劑投加成本約0.5元/噸,臭氧投加成本約1.4元/噸。
采用臭氧氧化作為后端處理,可將低濃度廢水中的難降解有機(jī)物轉(zhuǎn)化為可生化有機(jī)物,同時對色度具有高效的去除作用,臭氧是比較優(yōu)良的氧化劑,處理效果好,反應(yīng)產(chǎn)物無毒無害,不需進(jìn)行二次處理;臭氧在水中的分解速度很快,不但不會給后續(xù)的進(jìn)一步生化處理帶來影響,同時可以給生物濾池提供氧源,具有協(xié)同作用。中試的結(jié)論表明采用該工藝改善廢水處理水質(zhì)可行。
(二)水解酸化-生物接觸氧化(投加特種菌)-物化處理工藝中試
該中試以廠區(qū)調(diào)節(jié)池原水為進(jìn)水,采取水解酸化-生物接觸氧化(投加特種菌)-物化處理工藝,設(shè)計處理水量0.5t/h,調(diào)試及連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行時間為約2個月。廢水原水CODcr濃度為500-800mg/L,通過水解酸化后,在生物接觸氧化階段投加并培養(yǎng)馴化生物增效菌種(包括高效脫色菌劑、高效脫氮菌劑),接種活性污泥并培養(yǎng)5-10天,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后,最終出水指標(biāo)CODcr可達(dá)60mg/L,色度<20倍。系統(tǒng)藥劑投加成本約0.89元/噸。
該工藝的核心是生物增效技術(shù),即在不改變原有生化系統(tǒng)設(shè)施、運(yùn)行條件的基礎(chǔ)上,通過向現(xiàn)有的生化處理系統(tǒng)中直接投加從自然界中篩選的優(yōu)勢菌種,以改善原處理系統(tǒng)的能力,達(dá)到對某一種或某一類有害物質(zhì)的去除或某方面性能的優(yōu)化目的。通過中試驗證采用投加特種菌的工藝優(yōu)化處理印染廢水是可行的。
(三)一種磁性離子交換樹脂處理工藝中試
該中試以廠區(qū)現(xiàn)有水處理系統(tǒng)生物曝氣池出水為原水,進(jìn)入以磁性離子交換樹脂為填料的一體化處理設(shè)備,系統(tǒng)設(shè)計水量2t/h,調(diào)試及運(yùn)行時間約1個月。原水CODcr濃度約110mg/L,色度120倍,最終出水CODcr約53mg/L,色度約65倍。系統(tǒng)藥劑投加成本約1.92元/噸,其中用于再生的工業(yè)鹽消耗成本約1.59元/噸。
采用磁性離子交換樹脂一體化設(shè)備占地面積小,自控程度高,但中試的結(jié)果表明,此工藝處理后不能達(dá)到CODcr濃度低于40mg/L,色度約20倍的目標(biāo),且運(yùn)行成本較高,不適用于印染廢水提標(biāo)改造。
(四)一種新型特種樹脂處理中試
中試系統(tǒng)以廠區(qū)現(xiàn)有水處理系統(tǒng)生物曝氣池出水為原水,進(jìn)入新型特種樹脂裝置處理,系統(tǒng)設(shè)計水量0.5t/h,調(diào)試及運(yùn)行時間約2個月。其中,系統(tǒng)進(jìn)水CODcr約202mg/L,色度約118倍,經(jīng)處理后,最終出水可實(shí)現(xiàn)CODcr可穩(wěn)定于31mg/L左右,色度約10-30倍,出水水質(zhì)污染物指標(biāo)明顯降低。系統(tǒng)整體藥劑消耗成本約0.79元/噸,藥劑主要用于新型樹脂的再生。
此工藝技術(shù)采用的新型特種樹脂是由經(jīng)過改性合成的有機(jī)聚合體。在該樹脂聚合分子中的離子基團(tuán)可與水體中的離子進(jìn)行對應(yīng)的離子交換,通過一系列離子交換和吸附的混合機(jī)理,達(dá)到對印染廢水中污染物的去除。中試結(jié)果顯示,該特種樹脂處理現(xiàn)有系統(tǒng)生物段出水,可有效對廢水中殘留染料色度進(jìn)行脫除,對低濃度CODcr去除效率顯著,實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有系統(tǒng)深度處理提標(biāo)是可行的。
印染廢水處理改造工程還在持續(xù)進(jìn)行,通過對印染廢水中試實(shí)踐實(shí)現(xiàn)廢水的提標(biāo)改造。中試實(shí)驗通過物化法工藝、樹脂處理中試等,不同工藝的選擇對于廢水處理進(jìn)行數(shù)據(jù)比配,選擇最佳的印染廢水處理方案。