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項目背景:江蘇某化工企業(yè)污水氮氮含量200mg,出水水質(zhì)達到200T/H,廢水除了含有氨氮外,還含有甲烷廢液、烷烴等有機物,其中固體含量更是達到20%以上。安峰環(huán)保中標該項目后,對廢水水質(zhì)進行分析,并結(jié)合企業(yè)排水標準,進行氨氮廢水工藝治理。
項目工藝:廢水收集池-調(diào)節(jié)池-CASS池-水量調(diào)節(jié)池-過濾灌-清水池-過濾-清洗劑-廢水回用。其中污水處理環(huán)節(jié)中出現(xiàn)污泥,要進行壓縮干化后作為危廢進行處理。
項目后期運營:調(diào)節(jié)池可以有效改善廢水水量和水質(zhì)不穩(wěn)定問題,在過程中通過系統(tǒng)調(diào)節(jié)及藥劑使用,可以有效調(diào)節(jié)水質(zhì)質(zhì)量,對污水氨氮處理有很大效果。CASS池在運行時,分曝氣、沉淀和排水三階段,依次在CASS反應池中周期性進行,故CASS反應池不需專設(shè)二沉池和污泥回流系統(tǒng)。在CASS池的三個運行階段都連續(xù)進水,由于進水流速很小,水流呈層流狀態(tài),因此排水時也不影響污泥的沉淀。
由于該廠處理的廢水中,氨含量較高,因此利用CASS工藝可以在同一周期內(nèi)通過調(diào)節(jié)曝氣量以改變運行方式,從而最大限度地提高氨的去除率,以保證出水有較好的水質(zhì)。CASS反應池采用鼓風機和微孔曝氣頭進行充氧,具有氧利用率高、鼓風機功率低等特點,整套系統(tǒng)采用PLC中央控制來實現(xiàn)。
項目驗收:化工企業(yè)高氨氮廢水入水水質(zhì)為200,出水水質(zhì)為15,COD從之前的100mg/L,降低到40mg/L以下。該化工企業(yè)污水氨氮去除率達到80%以上。項目自驗收后系統(tǒng)運行穩(wěn)定,排放水質(zhì)最終實現(xiàn)回用效果。
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